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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorBonilla Rivadeneira, Mercedes Rosa-
dc.contributor.authorFuentes Delgado, Sebastián Alexander-
dc.date.accessioned2015-06-29T16:15:18Z-
dc.date.available2015-06-29T16:15:18Z-
dc.date.issued2015-01-30-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7046-
dc.descriptionEste documento contiene archivo en PDF.es_ES
dc.description.abstractLa empresa presenta actualmente un problema de control de calidad en el área de Molino. Se justifica este trabajo de investigación para analizar los inconvenientes y dar solución a los problemas que se suscitan en dicha área, debido que esta deficiencia da semestralmente 1.827 unidades de sacos con defectos, con un 12% del total de sacos producidos durante el mismo lapso y por lo tanto se estima una pérdida semestral de $31.972,50 para la empresa. La propuesta de solución fue la siguiente: Diseño de un modelo de calidad para su implementación en el área de molinos de la empresa Tecnoplast Cía. Ltda. para optimizar la producción eliminando el reproceso y la inspección al 100%. Lo cual tiene una inversión inicial de $15.522,00, entre la contratación de un supervisor, capacitación del personal del área y materiales didácticos para una capacitación continua del Seis Sigma. Esto se refleja con la recuperación de la inversión en el balance económico, donde se obtendrá un flujo de caja en los siguientes dos años de $16.450,50 con una tasa interna de retorno de 68,78% y el valor actual neto de $27.802,18.es_ES
dc.description.abstractThe company currently has a quality control problem in the mill’s area. This research is warranted to examine the problems and to solve the problems that arise in this area, because this deficiency results semiannually 1,827 units defective sacks, with 12% of bags produced during the same period and therefore a half-year loss of $ 31,972.50 for the company is estimated. The proposed solution was: Designing a quality model for implementation in the Mill’s area in Tecnoplast company to optimize production by eliminating rework and inspection to 100%. Which has an initial investment of $ 15,522.00, including hiring a supervisor, personal training and training materials area for continuous training of Six Sigma. This is reflected in the return on investment in the economic balance where cash flow is obtained within two years of $ 16,450.50 with a net present internal rate of return of 68.78% and the value of $ 27,802.18 .es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial.es_ES
dc.relation.ispartofseries;BINGI04338-
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓNes_ES
dc.subjectSEIS SIGMAes_ES
dc.subjectDMAICes_ES
dc.subjectÁREA DE MOLINOes_ES
dc.titleDiseño para la implementación de calidad Seis Sigma en el área de molino de la Empresa Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda.es_ES
dc.typeThesises_ES
Aparece en las colecciones: Trabajo de Titulación - Ingeniería Industrial



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